過飽和Al(Ti)固溶體形成機(jī)制及其對NaAlH4可逆吸放氫性能的影響.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要目的是改善NaAlH4的制備方法以及對其儲氫性能的研究。通過機(jī)械球磨和退火處理工藝相結(jié)合制備摻雜劑-NaAlH4儲氫材料,并研究制備工藝、摻雜方式等對原位球磨合成摻雜劑-NaAlH4儲氫性能的影響。
  首先,通過在球磨過程中加入過程控制劑成功制備出純度較高的,且成分均勻度高的Al(Ti)過飽和固溶體(固溶度約為2.2at%)。在球磨過程中,Al(Ti)過飽和固溶體的形成會經(jīng)歷薄層狀TiAl3合金的形核、長大和消失過程。T

2、iAl3可以促進(jìn)Al的擴(kuò)散,還可以提高球磨過程中含Ti顆粒脫落率而增大與Al的接觸面,因而對Al(Ti)固溶體的形成有十分重要的作用。采用第一性原理計(jì)算的方法探討了Al(Ti)固溶體的晶胞體積收縮,固溶度極限較低和能達(dá)到較高過飽和度的原因;還利用理論和實(shí)驗(yàn)結(jié)合方法探討了Al+2.5at%Ti球磨合成Al(Ti)過飽和固溶體的形成過程和形成機(jī)制。在400℃退火5h,Al(Ti)過飽和固溶體脫溶出了Al和細(xì)小的TiAl3顆粒。
  其

3、次,以Al(Ti)過飽和固溶體與商業(yè)購買的NaH為原料進(jìn)行高能振動球磨制備出Ti-NaAlH4,并研究了預(yù)球磨時間對Ti-NaAlH4體系制備的影響。研究發(fā)現(xiàn),隨著預(yù)球磨時間的增加,NaAlH4的合成量越多,未經(jīng)過預(yù)球磨的樣品和預(yù)球磨10h的樣品,只合成出了Na3AlH6,其初始放氫量分別僅有1.33wt%和1.62wt%,而預(yù)球磨30h、50h和70h的樣品,都合成出了NaAlH4,其初始放氫量分別為3.48wt%、4.91wt%和4

4、.96wt%。隨著預(yù)球磨時間的增加,NaAlH4的兩步脫氫激活能越來越低,與預(yù)球磨30h的樣品相比,預(yù)球磨70h的樣品的第一步和第二步的脫氫激活能分別降低了42kJ/mol和34kJ/mol。隨著預(yù)球磨時間的增加,脫氫后的樣品再吸氫動力學(xué)也有較大提高,未預(yù)球磨的樣品3h的吸氫量約為1.51wt%,預(yù)球磨70h的樣品3h的吸氫量約為3.63wt%。
  最后,以Al(Ti)過飽和固溶體脫溶出的Al-TiAl3和商業(yè)購買的NaH為原料

5、進(jìn)行高能振動球磨制備TiAl3-NaAlH4,并研究了不同退火條件對TiAl3-NaAlH4儲氫性能的影響。研究發(fā)現(xiàn),單純由商業(yè)Al粉、TiAl3粉和NaH粉直接高能振動球磨40h,沒有合成出NaAlH4,只合成了Na3AlH6,其初始脫氫量僅有1.69wt%。而經(jīng)過在400℃保溫5h退火后的混合粉和商業(yè)購買的NaH在高能振動球磨40h后,合成了NaAlH4,而且其含量較高,初始脫氫量達(dá)到了4.50wt%。前者樣品的脫氫激活能為173k

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