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文檔簡介
1、LF鋼包爐是利用電極加熱來完成均勻鋼水溫度、脫氧、脫硫、吸附夾雜等任務(wù),而LF精煉要求埋弧精煉渣快速熔化、快速起泡、快速升溫。國內(nèi)外研究表明,精煉渣的化學成分主要通過改變精煉渣的粘度、表面張力以及密度來影響精煉渣內(nèi)氣泡的大小、形成速率,從而決定了精煉渣的發(fā)泡性能。 本文以南京鋼鐵股份有限公司中厚板卷廠150t LF爐為研究對象,系統(tǒng)研究了合成精煉渣組成、溫度、底吹氬氣流量、發(fā)泡劑種類等因素對精煉渣泡沫化性能的影響,結(jié)果表明:
2、 1.采用發(fā)泡幅度(相對發(fā)泡高度)可較好地表征精煉渣的發(fā)泡性能; 2.在本實驗條件下,提高實驗溫度可顯著降低精煉渣的發(fā)泡幅度,經(jīng)系統(tǒng)比較后認為,具有良好發(fā)泡性能的LF合成精煉渣的化學組成范圍是:w(CaO)/w(SiO<,2>)5~8,w(Al<,2>O<,3>)27%~31%,w(CaF<,2>)3%~6%,w(MgO)8%; 3.同時滿足較強脫硫和高發(fā)泡能力的精煉渣組成較難確定,需要根據(jù)實際生產(chǎn)的要求加以綜合考慮
3、,但渣中高FeO含量對脫硫和爐渣發(fā)泡均不利; 4.碳酸鹽(CaCO<,3>、MgCO<,3>和BaCO<,3>)發(fā)泡劑具有發(fā)泡迅速,價格低廉的特點;采用碳化物(SiC、CaC<,2>)作發(fā)泡劑,爐渣中形成的氣泡直徑小,發(fā)泡更持久,但碳化物過量時,爐渣的發(fā)泡性能降低;對碳酸鹽和碳化物而言,增大發(fā)泡劑粒度,均可延長發(fā)泡時間,有利于泡沫高度的保持; 5.采用CaCO<,3>和SiC復合發(fā)泡劑(二者摩爾比5:1,渣中FeO質(zhì)量分
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