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文檔簡介
1、玻璃窯爐煙氣氮氧化物控制是當(dāng)前工業(yè)煙氣凈化領(lǐng)域的難題之一,為進(jìn)一步適應(yīng)環(huán)保需求,開發(fā)技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的脫硫脫硝一體化技術(shù)尤為重要。
本文首先在濟(jì)源某玻璃制品廠開展了低氮燃燒試驗,然后基于循環(huán)流化床在玻璃窯爐煙氣脫硫方面已經(jīng)取得的成功運用,針對武漢長利玻璃廠3#生產(chǎn)線排放煙氣,利用循環(huán)流化床脫硫裝置,通過霧化噴嘴噴入氧化性溶液,借助流化床內(nèi)強(qiáng)烈的紊動流化狀態(tài),在氣、液、固三相間的物理化學(xué)作用下,以達(dá)到玻璃窯爐煙氣脫硝的目的
2、。主要結(jié)論如下:
(1)在燃燒過程控制方面,調(diào)整助燃風(fēng)量、調(diào)節(jié)燃料因素和控制噴火角度分別可降低8.2%、10.4%和29.2%的NOx生成量,其中調(diào)整噴火角度對NOx的降低更有效。
(2)對于循環(huán)流化床脫硝系統(tǒng),二氧化氯、亞氯酸鈉和高錳酸鉀是三種脫硝效率較優(yōu)的氧化劑;混合溶液的均勻性較好且具有穩(wěn)定持久的脫硝效果;溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)和噴液量與脫硝效率ηN呈正相關(guān)性,仍需將其控制在合理范圍內(nèi);煙氣量與ηN呈負(fù)相關(guān)性,以
3、800~900m3/h為宜;適宜的噴液條件可得到較高的脫硝效率;在穩(wěn)定的火頭下,催化劑(MnO2)、溶液溫度對脫硝效率的影響較小。
(3)通過組合試驗得出最佳脫硝組合條件:采用2%二氧化氯+亞氯酸鈉+純堿的混合液作為后續(xù)試驗的可行性方案試驗,并考察SO2濃度和含氧量與脫硝效率之間的關(guān)系,結(jié)合其它因素得出較優(yōu)的脫硝組合條件是亞氯酸鈉w:6%;純堿w:5%;煙氣量900m3/h;噴液量12L/h,多火頭試驗與單火頭試驗具有很好
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