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文檔簡介
1、煤泥堆放造成環(huán)境污染與安全隱患,直接燃燒又存在熱利用效率低的問題。本研究采用了清潔煤技術—煤泥低溫熱解的方法對煤泥進行提質(zhì)。以內(nèi)蒙云飛公司粒度小于0.18mm的劣質(zhì)煤泥為研究對象,進行了干燥試驗、低溫熱解試驗、半焦提質(zhì)可行性研究和機理研究。
在煤泥干燥試驗中,將全水含量為28.74%的煤泥制成直徑10mm~20mm的煤球,置于160℃~210℃的環(huán)境中干燥10min左右,最終可制得全水含量5%左右的煤泥。
將干燥制得
2、的煤泥作為給料進行低溫熱解試驗研究。通過熱重試驗對煤泥的熱解特性進行了研究,并由熱動力學分析發(fā)現(xiàn),熱解反應的活化能與頻率因子隨升溫速率的提高而增加。因此,適當提高煤泥熱解反應過程中的升溫速率,有利于熱解反應速率提高。由煤泥熱解條件試驗,確定煤泥最佳熱解條件為450℃,熱解10min,此時制得半焦的回吸平衡水最低,僅為2.02%,半焦中的碳元素含量最低、氧元素含量最高。由此推斷該條件下生成的揮發(fā)性組分中碳元素含量最高、氧元素含量最低,并具
3、有較高的熱值。
由于450℃-10min半焦灰分較高,故進行了提質(zhì)可行性研究。在浮沉試驗中發(fā)現(xiàn)反常現(xiàn)象,即低密度級產(chǎn)品具有較高的灰分。確定浮選試驗最佳藥劑用量,煤油為1200g/t,曲拉通X-100為200g/t,仲辛醇為100g/t,最終得到灰分為21.09%,產(chǎn)率75.67%,可燃體回收率79.07%的精煤產(chǎn)品,與浮沉試驗中-1.40g/cm3浮物產(chǎn)品指標接近。
在半焦提質(zhì)試驗中發(fā)現(xiàn),450℃-10min半焦-1
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