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文檔簡介
1、<p> 關(guān)于鍋爐熱化學(xué)試驗的分析報告</p><p> 摘要:天津大唐國際盤山發(fā)電廠3號機組第一次大修檢查時發(fā)現(xiàn)汽輪機轉(zhuǎn)子葉片和隔板靜葉片積鹽嚴(yán)重,垢樣成份分析結(jié)果表明,高壓級垢樣的主要成份是鈉鹽和磷酸鹽。進行鍋爐熱化學(xué)試驗后,確定了爐水磷酸根、PH值、機組負(fù)荷及其變化速率、鍋爐水位、汽包壓力等參數(shù)的最佳控制范圍,對于預(yù)防汽輪機積鹽起到了積極的作用。 </p><p>
2、關(guān)鍵詞:600MW亞臨界汽包爐 過熱蒸汽鈉含量 鍋爐熱化學(xué)試驗 </p><p><b> 1 機組概況 </b></p><p> 天津大唐盤山發(fā)電有限責(zé)任公司3號機組鍋爐為哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司生產(chǎn)的HG-2023/17.6-YM4型亞臨界、強制循環(huán)燃煤汽包爐,汽輪機為哈爾濱汽輪機有限責(zé)任公司生產(chǎn)的N600-16.7/537/537-1型亞臨界、中間再熱、四缸
3、四排汽單軸反動式凝汽汽輪機,發(fā)電機為哈爾濱電機有限責(zé)任公司生產(chǎn)的QFSN-600-2YH型“水-氫-氫”冷卻發(fā)電機。機組第一次大修檢查時,發(fā)現(xiàn)汽輪機轉(zhuǎn)子葉片和隔板靜葉片積鹽嚴(yán)重,垢樣成份分析結(jié)果表明,高壓級垢樣的主要成份是鈉鹽和磷酸鹽。為了保證該機組大修后運行過程中蒸汽的品質(zhì),改善汽輪機積鹽狀況以保證汽輪機熱效率,決定對3號機進行鍋爐熱化學(xué)試驗。 </p><p><b> 2 試驗?zāi)康?</b
4、></p><p> ①確定能保證蒸汽品質(zhì)的最優(yōu)爐水處理工況。②確定鍋爐在不同運行工況下的汽水品質(zhì)變化規(guī)律,考察鍋爐內(nèi)部汽水分離裝置的工作效能。③考察蒸汽攜帶隨鍋爐運行參數(shù)變化的規(guī)律,進而優(yōu)化汽包運行水位控制范圍及水位變化速度、汽包壓力、負(fù)荷變化速度以及排污量等鍋爐運行控制參數(shù)。④分析并確定影響蒸汽品質(zhì)的其它因素。 </p><p><b> 3 試驗?容 </b
5、></p><p> ?、馘仩t爐水磷酸鹽濃度對蒸汽品質(zhì)影響試驗。②爐水磷酸鹽平衡點試驗。③鍋爐負(fù)荷及其變化速度對蒸汽品質(zhì)的影響試驗。④汽包水位及其變化速率對蒸汽品質(zhì)的影響試驗。⑤汽包壓力對蒸汽品質(zhì)的影響試驗。 </p><p> 4 試驗結(jié)果與分析 </p><p> 4.1 鍋爐爐水磷酸鹽濃度對蒸汽品質(zhì)的影響 本試驗采用鍋爐磷酸鹽加藥系統(tǒng),將爐水磷酸鹽根
6、含量分別控制在0.5mg/L、1.0mg/L、1.5mg/L、2.0mg/L,在每個濃度水平運行期間,可利用NaOH調(diào)整爐水的pH值在規(guī)定的范圍內(nèi)。當(dāng)爐水磷酸鹽根含量穩(wěn)定在控制點以后,維持爐水磷酸鹽根含量并穩(wěn)定運行4~6小時。 </p><p> 試驗條件:機組負(fù)荷:550MW~600MW;汽包壓力:額定壓力;汽包水位:-50mm;鍋爐連續(xù)排污維持在正常運行時的開度(0.5%~1.0%);爐水pH控制在9.5~
7、9.7。 </p><p><b> 試驗發(fā)現(xiàn): </b></p><p> ?、馘仩t保持額定工況運行,當(dāng)爐水磷酸鹽濃度≤0.5mg/L時,飽和蒸汽鈉含量在1.0μg/Kg左右,在標(biāo)準(zhǔn)期望控制范圍(0.5mg/L時,飽和蒸汽鈉含量明顯增長;在1.0mg/L爐水磷酸鹽濃度水平,飽和蒸汽鈉含量出現(xiàn)了超過標(biāo)準(zhǔn)期望控制值的現(xiàn)象(<3.0μg/Kg);在1.5mg/L爐
8、水磷酸鹽濃度水平,飽和蒸汽鈉含量超出了標(biāo)準(zhǔn)期望控制范圍(<3.0μg/Kg);在2.0mg/L爐水磷酸鹽濃度水平,飽和蒸汽鈉含量超出標(biāo)準(zhǔn)控制范圍(<5.0μg/Kg)。所以在固有的汽水分離性能條件下,爐水磷酸鹽含量越大,飽和蒸汽鈉含量越大。為保證蒸汽品質(zhì),爐水磷酸鹽濃度宜控制在0.5mg/L以下。③過熱蒸汽鈉含量低于飽和蒸汽鈉含量,過熱器中有鈉鹽沉積。根據(jù)不同鈉鹽在過熱器中的沉積性能的不同,分析認(rèn)為沉積的鈉鹽是Na3PO4。
9、 </p><p> 4.2 爐水磷酸鹽平衡點試驗 鍋爐爐水磷酸鹽濃度對蒸汽品質(zhì)影響試驗完畢后,以5MW/min的速度將負(fù)荷降至300MW,同時將爐水磷酸鹽濃度穩(wěn)定在1.8~2.5mg/L范圍內(nèi),30min后停止加藥泵,關(guān)閉鍋爐連續(xù)排污;緩慢升負(fù)荷,要求在2h左右將負(fù)荷從300MW升至600MW,并在600MW負(fù)荷下穩(wěn)定6~8h;再將負(fù)荷從600MW降至300MW,時間在2h左右,并在300MW負(fù)荷下穩(wěn)定2h;
10、最后升至600MW。 </p><p> 在本階段試驗中,給水和凝結(jié)水水質(zhì)均在控制標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),水質(zhì)比較穩(wěn)定,DDH<0.1μs/cm,爐水pH值在9.60~9.80范圍內(nèi)。通過試驗,確定爐水磷酸根濃度平衡點為0.40mg/L。下圖是整個平衡點試驗過程中爐水磷酸根濃度隨鍋爐負(fù)荷和連排開度變化而變化的示意圖。 </p><p><b> ■ </b></p
11、><p> 4.3 鍋爐負(fù)荷及其變化速度對蒸汽品質(zhì)的影響 將爐水磷酸鹽濃度控制在平衡點濃度(0.40mg/L)以下,pH值控制在9.3~9.5,調(diào)整汽包水位在正常運行范圍內(nèi),汽包連排正常開度,機組在80%負(fù)荷以上穩(wěn)定運行,水汽品質(zhì)良好并穩(wěn)定。將機組負(fù)荷以12MW/min的速度從600MW降至300MW,并在300MW負(fù)荷穩(wěn)定運行1個小時,然后再以相同速度升至600MW,并穩(wěn)定運行至少2小時。再分別按6MW/min、
12、9MW/min的負(fù)荷升降速度進行上述試驗。 </p><p> 試驗發(fā)現(xiàn),當(dāng)爐水采用平衡磷酸鹽處理工況時,鍋爐保持額定工況運行可以保證飽和蒸汽品質(zhì)達(dá)到合格水平;當(dāng)鍋爐以一定速度升負(fù)荷時,會使飽和蒸汽鈉含量產(chǎn)生波動,有時會出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。負(fù)荷增長速度越塊,飽和蒸汽鈉含量越容易超標(biāo)。說明在鍋爐負(fù)荷劇烈變動時,容易使汽、水分離效果變差,引起飽和蒸汽機械攜帶能力增長。 </p><p> 4.4
13、 汽包水位及其變化速率對蒸汽品質(zhì)的影響 本試驗是在爐水磷酸鹽濃度為1.8~2.5mg/L水平穩(wěn)定運行期間進行的,爐水pH值控制在9.6~9.8,調(diào)整汽包水位在正常運行范圍內(nèi),汽包連排正常開度,機組在80%負(fù)荷以上穩(wěn)定運行,水汽品質(zhì)良好并穩(wěn)定。 </p><p> 試驗發(fā)現(xiàn),當(dāng)水位以20mm/min的速度波動時,在降水位或升水位的過程中,飽和蒸汽鈉出現(xiàn)了較大波動和超標(biāo)現(xiàn)象,而且波動幅度越大,超標(biāo)時間越長越不易在短
14、期內(nèi)恢復(fù)到合格水平,進而影響過熱蒸汽品質(zhì)。 </p><p> 汽包水位的變動引起汽、水分離效果變差,會使蒸汽帶水量增加,對蒸汽品質(zhì)影響嚴(yán)重。而且在相同的水位變動速度下,水位變動幅度越大,越不利于汽、水分離,蒸汽帶水量明顯增加。但當(dāng)水位穩(wěn)定時,在-50mm、-150mm、+100mm三個水位點,對飽和蒸汽品質(zhì)影響不大。 </p><p> 4.5 汽包壓力對蒸汽品質(zhì)的影響 將爐水磷酸鹽
15、濃度控制在平衡點濃度以下,pH值控制在9.4~9.7,調(diào)整汽包水位在正常運行范圍內(nèi),汽包連排正常開度,機組滿負(fù)荷穩(wěn)定運行,水汽品質(zhì)良好并穩(wěn)定。將汽包壓力分別控制在18.0MPa、18.5MPa、18.8MPa下,每個階段穩(wěn)定2小時。 </p><p> 在本階段試驗中,給水和凝結(jié)水水質(zhì)均在控制標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),水質(zhì)比較穩(wěn)定,DDH<0.1μs/cm,爐水pH值在9.30~9.50范圍內(nèi)。 </p>
16、<p> 試驗發(fā)現(xiàn),隨著汽包壓力的波動式增長,飽和蒸汽鈉含量相應(yīng)地也呈波動式增長。當(dāng)汽包壓力從18.0MPa增大到18.8Mpa時,飽和蒸汽鈉含量也相應(yīng)地從1.00μg/kg增長到2.77μg/kg,但在控制標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),說明因汽包壓力的增大引起蒸汽溶解攜帶鈉鹽的效應(yīng)有所增大,但不至于對蒸汽品質(zhì)造成嚴(yán)重影響。經(jīng)計算,當(dāng)汽包壓力在18.2~18.47Mpa范圍內(nèi)變化時,飽和蒸汽鈉的溶解攜帶系數(shù)在0.04%~0.12%之間。當(dāng)鍋
17、爐額定負(fù)荷正常運行時,汽包壓力一般控制在17.95~18.40Mpa,在這個壓力水平,蒸汽溶解攜帶鈉鹽的水平較低,不會對蒸汽品質(zhì)造成實質(zhì)性的影響。 </p><p><b> 5 結(jié)論 </b></p><p> 通過試驗,得出的最佳爐水控制指標(biāo)范圍及鍋爐運行參數(shù): </p><p> 爐水磷酸根濃度控制范圍:0.2~0.4mg/L;DD
18、≤10μS/cm。 </p><p> 爐水pH值控制范圍:9.30~9.50。 </p><p> 鍋爐負(fù)荷變化速度控制范圍:≤9MW/min。 </p><p> 鍋爐水位:-100~-50mm;水位變化速率應(yīng)控制在20mm/min以下。 </p><p> 汽包壓力:<18.50MPa。 </p><p
19、> 機組在爐水最佳控制指標(biāo)范圍內(nèi)和上述運行參數(shù)下運行,可保證蒸汽鈉含量≤3.0μg/kg;在負(fù)荷波動時飽和蒸汽鈉含量≤5.0μg/kg。 </p><p><b> 參考文獻(xiàn): </b></p><p> [1]DL/T805.2-2004,火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則(第2部分):鍋爐爐水磷酸鹽處理[M].北京:中國電力出版社,2004. </p>
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