基于CFD的小型強化汽油機進氣道與燃燒室優(yōu)化研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、影響發(fā)動機性能的關(guān)鍵因素包括進氣系統(tǒng)和燃燒室形狀,因二者直接影響進氣、燃油霧化和燃燒過程。合理設(shè)計進氣系統(tǒng)和燃燒室形狀可以有效提高發(fā)動機性能、降低二氧化碳排放。CFD可以有效縮短發(fā)動機設(shè)計周期、降低發(fā)動機設(shè)計成本,已成為發(fā)動機設(shè)計開發(fā)的重要手段。
  本文基于汽油機性能試驗和穩(wěn)流試驗上,運用UG軟件對原機進氣道進行三維建模,并通過三維模擬軟件FIRE進行穩(wěn)態(tài)模擬。在驗證三維穩(wěn)態(tài)模擬準(zhǔn)確性之后,根據(jù)穩(wěn)態(tài)流場模擬結(jié)果與穩(wěn)流試驗的流量系

2、數(shù)、滾流比等氣道評價參數(shù)測試結(jié)果,分析原機進氣道所存在的不足之處,發(fā)現(xiàn)原機進氣道存在滾流比過低(平均滾流比為0.73),滾流強度不足,導(dǎo)致原機燃燒速率過慢,從而提出了多種進氣道的優(yōu)化方案。對優(yōu)化后的進氣道進行穩(wěn)態(tài)模擬,并與原機模擬結(jié)果對比,進氣道B1平均滾流比提升至0.804且流量系數(shù)略有提升,進氣道B2、B3和B4平均滾流比達到0.849以上而流量系數(shù)明顯下降。
  然后,針對原機進行了瞬態(tài)數(shù)值模擬,在驗證瞬態(tài)模擬的準(zhǔn)確性之后,

3、通過分析原機的湍動能、流場、溫度場,以及火焰發(fā)展期、快速燃燒期、缸內(nèi)壓力峰值及其對應(yīng)曲軸轉(zhuǎn)角等燃燒特征參數(shù),確定原機在3000rpm性能不足與油耗過高的原因為缸內(nèi)湍動能不足燃燒速率過慢,進而提出了可以提高活塞對缸內(nèi)混合氣擠壓效果的燃燒室的優(yōu)化方案。
  最后,通過對優(yōu)化后進氣道與優(yōu)化后燃燒室的所有組合進行數(shù)值模擬,研究了不同模型對于發(fā)動機燃燒特征參數(shù)的影響。詳細展示不同進氣道與燃燒室組合對于點火時刻缸內(nèi)湍動能、氣體流動狀態(tài)以及燃燒

4、過程的影響,著重分析對于燃燒速率、缸內(nèi)流場和缸內(nèi)溫度的影響,深入探討湍動能與燃燒持續(xù)期的關(guān)系。結(jié)果顯示在3000rpm轉(zhuǎn)速下針對原機進氣道不足所提出的進氣道修改方案均可有效,達到提高燃燒速率這一優(yōu)化目標(biāo),而優(yōu)化后的活塞頂面則是在不同進氣道下的表現(xiàn)不盡相同。結(jié)合1000rpm和5000rpm轉(zhuǎn)速下的模擬結(jié)果,提出滿足不同要求的優(yōu)化方案:滿足中低轉(zhuǎn)速要求的模型B4P1和B4P2,其中模型B4P1對低轉(zhuǎn)速的優(yōu)化更好,而模型 B4P2則是兼顧了

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